摘要: 本文主要针对5#转运站采用常规电气控制,存在控制复杂,故障频率高,严重影响高炉生产,而进行电器整改。讲述了PLC控制系统在原料运输设备改造中的成功应用。并介绍了PLC控制系统的硬件组成和软件控制功能,实施效果满足了快节奏、严要求的生产要求。
关键词: CRT PLC 皮带运输 故障率
1 前言
5#转运站电器控制原来采用常规继电器联锁方式,处理故障时间长,加之使用周期长线路老化,严重影响高炉正常送料。曾因电器故障造成5#炉断料,直接影响高炉的经济效益。为此,对5#转运站提出电器整改,采用PLC控制,从而减少因电器故障影响高炉的供料。
2 提出电器整改的原因
5#炉于2000年投产,其供料任务主要由5#转运站完成。当时PLC在韶钢并未普及使用,故采用常规继电器联锁方式。由于皮带运输的工艺要求,电器联锁点繁多,线路复杂。6#高炉2002年投产以后,5#转移站成为高炉的中心供料站,处在运输的咽喉位置,需送料的时间也越来越长。与6#炉G-1转运站信号对接点多,至今电器设备已相当陈旧,再加上环境恶劣,更容易导致线路短路,以至故障频率高。在这快节奏、严要求的生产当中就必须保证原料皮带输送系统设备运行正常,出现故障必须准确、快速的排除。所以提出对5#转运站的电器整改势在必行。
3.系统的构成
由于PLC系列已于2004年7月成功应用于3#转运站,所控制的各条皮带从未因电器故障而影响高炉供料,所以决定对其进行改造,改造期间向5#、 6#供料不中断电器联锁通过临时控制盘实现,并取消原5#转运站操作台, 3#转运站新增一台工控机,5#转运站增一台PLC柜(采用ET200远程分布式I/O)并通过光缆与3#转运站主机通讯,3# 5#转运站所有设备由CRT控制。系统配置图如图1
3.1 PLC的硬件配置
西门子ET200M 系列的远程I/O将数字传感器和执行元件与西门子相连接,机架由IM153接口模块通过光缆连接构成完整结构,电源模块 PS 307 10A 外接 220V 50HZ的交流电源,为CPU和信号模块提供电源,中央处理器CPU315,信号模块用于信号的采集,指令的发出均采用DC 24V开关量。系统输入点取自接触器辅助点,热继电器辅助点,现场皮带松绳开关,以及机旁操作箱的主令开关,输出信号防止外部高电压窜扰而烧坏模块加中间继电器隔离。
3.2 PLC 软件设计
为了增强S7程序的可读性,采用符号编程,由于模块的每个输入和输出都由硬件组态时预定义了一个地址,S7程序会自动寻找这些地址,如输入I0.0,指定符号名为“电源合闸”,这些符号名会用在程序的所有部分。设计程序充分考虑系统的资源,尽量减少程序的扫描时间,提高控制的实时性。软件设计也采取了必要的抗干扰和故障诊断程序,以保证在恶劣环境下的正常运行。
3.2.1系统的控制功能
系统为了增加灵活性,软件设计了三种控制选择分别为:CRT自动,CRT集中联动,机旁单动。
(1)自动运行
根据工艺上的要求,在工控机的画面上选择自动,然后选择送料路线,点击自动运行,皮带运输系统开始工作。电气联锁控制的方向与料流方向相反。故只有按料流正方向的后级设备运行,才允许本设备运行,停止时,只有按料流正方向前级设备停止,才允许本设备停止,为子防止皮带完全停止后皮带上还有剩料,避免下次带料起动。各皮带间的起停都设定相应的延时时间,同时为了保证现场操作人员和维修人员的安全。在设备运行前设置预告信号提前15S打铃,在每条皮带头上装有电铃,运行中如需急停则采用拉绳急停,按料流的方向的前级设备应立即停机。
(2)集中联动运行
集中联动运行,在工控机的画面上选择手动,起动时按料流反方向在工控机画面上依次点击设备运行,同理停止时按料流正方向依次点击停止。
(3)机旁单机运行
机旁单机运行主要用于设备的调试、检修。与其他设备没有联锁关系。机旁箱上装有信号灯,显示设备的运行情况。且机旁箱上装有紧急开关,以保证检修和紧急事故的停车。
3.2. 2 PLC的故障功能
PLC控制系统比常规电气线路简单,清晰明了,PLC还配有自检和监督功能,能检查出自身的故障,并随时显示给操作人员,为现场调试和维护提供了方便。如果是故障造成某个设备停机,为了让维修人员迅速判断出故障原因,PLC把故障显示明确分类,1。过负荷。2 松绳动作。3 电源故障。4 热继电器故障。一旦故障出现,工控机的显示屏上会出现不同颜色来区分,让维修人员在*时间发现故障所在,从而减少停机时间,提高生产效率。
3.3 系统的调试
我们在调试过程中,外部输入信号原来采用中间继电器(220V)隔离,但由于感应电强,各中间继电器都在160V左右感应动作,此时,对输入模块发出误信号,为了解除这一干扰取消中间继电器隔离,直接把控制柜的辅助点,机旁选择,松绳动作作为输入信号,输出采用24V继电器隔离。
4.效果对比:
从改造后,设备运行稳定可靠,取得很好的效果,主要体现在以下几个方面:
4.1 PLC可靠性和可维护性
改造前皮带电器联锁利用继电器机械点的串联或并联开关,其接线多而复杂、体积大、功耗大。由于环境恶劣、粉尘大。触点容易出现腐蚀、抖动、粘死等现象,故障率高,而且一旦系统构成后改变或者增加功能较困难。而采用PLC控制属存储器逻辑,用软程序控制代替机械式的硬系统控制,软继电器代替原来的硬继电器,使外围电路减少,要改变控制逻辑,只需改变程序即可,联锁点在PLC内部实现,大量的开动动作,由无触点的半导电路来完成,可靠性高。外部接线简单明了,如图二所示:
4.2 提高了经济效益
由于原继电器控制时,因电器故障造成5#炉慢风,5#炉班产400吨。铁1500元/吨,400*1500=600000元,如慢风50%,则直接造成经济损失达30万元。PLC改造后,从未因PLC故障影响高炉生产,大大提高了经济效益。
4.3 减少了劳动强度
在改造前设备陈旧,给维修人员的点检、维护带来不便,每星期都有因转运站电气故障而造成皮带不动作,而且故障很难排除;PLC改造后,故障点明确,缩短了维修时间,既减少维修费用,也减轻了维修电工的工作量。
4.4 操作灵活、方便
改造后,系统设计灵活,供三种方式选择,可通过3#转运站远程控制,不需要工人去5#转运站操作,且节约了4个操作工人,对操作工来说安全又方便。
5.结束语
该系统于2005年5月投入运行,设备运行稳定、可靠,从未因PLC故障而影响高炉生产。实践证明,PLC系统在原料运输皮带上的成功应用,减少了设备故障率,为高炉生产提供了保障,同时也为今后PLC在原料运输皮带上的应用积累了宝贵的经验。
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